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科普知識
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對射型安全光柵

水輪發電機組缺陷的處理與改造

發布日期:2022-10-21 點擊率:102

DQZHAN訊:水輪發電機組缺陷的處理與改造

摘要:為了徹底解決水輪發電機組在運行過程中出現的問題,魏家堡水電站針對水輪發電機存在的汽蝕嚴重、機組振動大、頂蓋排水困難、上導油盆甩油嚴重及定子溫升偏高等缺陷,通過應用新技術等措施,較好的解決了問題。


魏家堡水電站位于陜西省眉縣境內,是一座渠道引水式電站,裝機容量為3×6300kW,發電機型號為SF6300-10/2600,設計水頭96.2m,機組轉速600r/min.電站自投產以來,一直存在著設備缺陷,設備帶病運行,威脅著**生產,影響了效益的充發揮。通過采取綜合技術措施加以治理,取得了顯著效果。


一、水輪機轉輪改造


1存在的問題


電站建成之初,經過2800h的運行,出現了負荷帶不上去、動平衡嚴重失衡、機組振動劇烈、不銹鋼轉輪汽蝕嚴重,出現部位均在轉輪葉片進水邊上下面和轉輪室與底環接縫處,其中葉片進水邊上下面*大剝蝕面積30cm×14cm,汽蝕深度3-5mm,沿進水邊呈帶狀分布;轉輪室與底環接縫處的汽蝕均出現在+x方向,面積30cm×2cm,*深處達3cm.另外轉輪其他部位不同程度存在蜂窩狀坑,直徑4-8mm,轉輪直徑減小了11-20mm.


汽蝕已成為當代水電站運行中普遍而突出的技術難題。產生汽蝕的原因很多,情況各異。水量、水溫、含沙量、運行情況、材料等不同對汽蝕形成及破壞也不相同。依據該站的實際情況分析研究要解決汽蝕的問題,重點應放在優化參數及材料選擇上。


2轉輪技術改造方案


經過多次研究,確定以降低汽蝕系數為出發點。根據電站的主要技術參數,設計制造了適合電站水力條件的新型轉輪。主要做了如下改造:


2.1優化水輪機參數,從冀線上著手,改進出水角度,使過水流速由原來的33m/s降至27m/s,降低了相對流速,提高了反擊效率,減少了進口撞擊損失。


2.2擴大減壓孔,直徑由原來的∮40擴大到的∮50,另外調整減壓孔角度使其出水口盡可能接近負壓區,使頂蓋下聚集的高壓泥沙水盡快排泄,一方面減少了泥沙對上面漏環的磨損,另外可減輕軸向推力。


2.3采用長泄水錐,比原泄水錐增長了約40mm,長泄水錐的高壓脈動區域比短泄水錐小,且幅值也小,有效的減少了尾水管的脈動壓力,有效防止了汽蝕。


2.4采用上等材料。此次采用了抗腐蝕性能良好的6Cr13Ni4Mo不銹鋼整體轉輪,葉片采用不銹鋼板熱壓成型,有效解決了轉輪由于材質較軟加速葉片剝蝕的主要問題。


2.5實用新型材料涂敷防護。在導葉、轉輪、葉片等部位用瑞士蘇爾壽(sulzer)水電公司*新高速火焰(HVDF)噴涂技術進行表面碳化鎢鈷(SXHTO)材料噴涂。在基材不發生任何形變地情況下,使表面硬度達到了1100-1300HV300,有機的提高了過水部件的表面抗蝕能力。


3效果


運行實踐證明,新轉輪汽蝕性能明顯好轉,機組振動減小,運行壽命增加了3-4倍,為**高效運行奠定了基礎。


二、機組頂蓋排水改造


電站水輪機頂蓋排水原設計為自流排水,即頂蓋集水從水輪機頂蓋上環和座環自流排到集水井。但由于設計和制造方面的原因,一方面自流水口過小短期內已被泥沙堵死,無法疏通,另外排水口過高,油盆浸在水中,轉動油盆的高速轉動帶動積水轉動,水進油盆,無法正常運行。


1頂蓋排水方案


針對上述問題,幾年來曾作過種種嘗試,如真空泵抽水,自吸式射流泵排水等,但效果都不明顯;油盆多次被淹,嚴重制約著電站的正產生產。經與同類水電站比較,設想采用新的改造方案,即從頂蓋以上側墻上打孔,采用孔徑為100mm的直排方式排入集水廊道,以求獲得理想效果。


頂蓋排水高程的選擇,以稍低于主軸密封裝置的抗磨板上沿為宜,這樣既能確保密封裝置正常運行,又能盡量加大集水的排泄,不至于引起水流的旋轉飛濺進入油盆。


2頂蓋排水方案預設效果


與該站情況相似的毫米電站機組頂蓋排水改造后的效果十分理想,再也沒有出現過水淹油盆的情況,各部運行正常,解決了水輪機排水難的問題,在借鑒經驗的同時,我們在推拉桿下部位置采取試驗的結果表明,該方案是可行的,能夠達到理想效果。


三、上導油盆甩油及發電機運行溫升偏高的消除


1發電機上導油盆甩漏油嚴重,同時定子運行溫升偏高


從1998年電站建成運行以來,發電機上導油盆就存在甩漏問題,上機架周圍時常是一片油污,為了**運行只有定期頻繁向上導油盆補油。


2001年起,站發電機定子運行溫升逐漸升高,2001年為45oC,2002年54oC,2003年為66oC,*高運行溫度達到93oC(為1#機組),明顯升高。


2原因分析與判斷


針對站發電機的設備缺陷,電站作了大量試驗,并多次召開專題研討會,但缺陷原因沒有定論,*后決定先對1#機組進行擴大性檢修,在檢修中繼續試驗,查找定子溫升偏高的直接原因。


2.1發電機上導油盆甩漏油的原因分析。


仔細檢查,發現油盆完整無損,頂蓋周圍密封良好,底側均無漏油,可以排除油盆及其他密封所致的漏油。進一步檢查發現,發電機大軸與頂蓋之間的密封毛氈中含有大量的透平油,初步懷疑漏油點為大軸與油盆蓋板之處,但油位達不到該處,也就是說,此高度無油。經過大量的實驗發現,機組在600R/min的正常運行下,油盆內的油沾著大軸呈螺旋形爬上,由大軸與油盆蓋板之間的細小間隙甩出,呈霧狀,遇外界冷空氣凝結成為油珠。這才是真正的甩漏油的原因。


2.2發電機定子溫升偏高的原因分析。


發電機轉子吊出后,進行了定子鐵芯損耗試驗,測得鐵芯單位損耗為1.80w/kg.該發電機鐵芯材料為D41矽鋼片,厚度為0.5mm,規范規定該鐵芯沖壓后鐵損不大于2.08w/kg,故可排除鐵損增加引起定子溫升偏高。定子線圈直流電阻合格,絕緣電阻符合規范,證明溫升偏高非線圈接觸**或存在短路所致,可排除銅損增大引起定子溫升偏高。轉子吊出后,發現定子鐵芯和線圈上有大量油垢,定子通風口普遍堵塞,嚴重影響通風散熱。綜上分析,發電機鐵損和銅損不會超標,定子溫升偏高的原因很可能是定子臟污、通風不暢所致。


3缺陷的綜合處理


3.1發電機油垢的清洗。使用高壓專用噴槍,用EC-30電氣設備清洗劑噴洗5-6次,然后用白布條擦凈。


3.2定子噴漆。清洗并檢查后,對定子進行噴漆處理(1道底漆和2道面漆),底漆為1504環氯脂絕緣漆,面漆為1361灰色環氯脂絕緣漆。


3.3上導油盆技術改造。針對甩漏油的實際情況,重新改造油盆蓋板,把原設計的單純型蓋板改型為雙層,使兩層面間形成一個空腔(截面為6mm×12mm),蓋板與大軸形成雙層密封,使該沿大軸爬上的油及油盆內的油氣串過**道密封后進入預設的空腔中,遇冷成為油珠收集在空腔之中,再加設射流泵收回集油槽。


4處理效果


檢修后機組經3年時間運行,實踐證明,機組缺陷的原因分析和處理是正確的,大修后發電機定子運行溫度*高為71oC,發電機上導油盆甩漏油問題也徹底**,取得了圓滿成功。


四、結論與探討


經過初步的探索,針對性地開展了一些技術上的改造,有效地解決了該電站發電機組存在的汽蝕嚴重、機組振動大、排水困難、上導油盆甩油嚴重及定子溫升偏高等一系列缺陷問題,取得較為顯著的效果。同時總結認為:


(1)國內運行的小型水電站,多數老式機組,效率偏低,汽蝕嚴重的問題普遍存在,徹底解決問題的*有效辦法就是更換選型合適的轉輪。新型轉輪效率已普遍提高,汽蝕性能也大為好轉,加之不銹鋼的使用,水輪機汽蝕性能非常優越。更換一個新轉輪的費用并不高,投資少,見效快,是老機組改造的優先選擇。


(2)機組大修周期,規范規定,非泥沙水電站水輪機大修間隔4-6年,但依據實踐證明,在機組存在缺陷,可能威脅設備**時,應縮短大修周期,通過大修徹底處理存在的問題,以確保**運行。


(3)維護良好運行生產環境,在電站生產中非常重要。油垢等的存在,會對正常的運行帶來障礙,甚至造成嚴重的后果,尤其是自然風冷機組,對定子、轉子等影響較大。電站應盡量避免各部位潤滑油的外漏,以確保**高效運行。



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